摘要:
通過本文簡要介紹了美國OPTO22公司的SNAP-PAC-S1控制器在石灰豎窯自動控制系統(tǒng)中的應用。介紹了本控制系統(tǒng)的設備選型、SNAP-PAC-S1控制器的硬件組態(tài)、軟件編程。
關鍵詞:
石灰窯豎窯、SNAP PAC 控制器、ioProject Professional軟件編程
引言:
隨著舞陽鋼鐵公司新的100萬噸生產(chǎn)線的建設,作為新生產(chǎn)線煉鋼部分的配套工程,在原來兩座石灰豎窯的基礎上,新建兩座單窯生產(chǎn)能力150T/D的石灰豎窯。石灰是煉鐵、煉鋼生產(chǎn)中必不可少的原料之一。石灰品質(zhì)的好壞直接影響著鋼鐵的質(zhì)量,因此,采用先進的自動控制系統(tǒng),對于提高煉鐵煉鋼的產(chǎn)量和質(zhì)量,有十分重要的意義。
一、 自控系統(tǒng)設計要求:
石灰窯生產(chǎn)的原料主要是石子(石灰石),成品是生石灰。在豎窯的加料口加入石灰石,經(jīng)過煤氣燃燒,煅燒成生石灰,輸出到成品料倉?刂葡到y(tǒng)主要包括石灰石篩選、上料系統(tǒng),煅燒系統(tǒng),冷卻空氣循環(huán)系統(tǒng),助燃空氣循環(huán)系統(tǒng),廢氣除塵循環(huán)系統(tǒng),成品出窯、運輸系統(tǒng)以及配套的煤氣加壓泵站、液壓站。新建石灰窯工藝設計先進,自動化程度高,所有設備具備機旁手動、半自動、全自動三種控制模式,并具備設備故障診斷報警功能。
根據(jù)用戶和工藝設計的要求,石灰窯的控制系統(tǒng)分為三級監(jiān)控系統(tǒng)。分別為車間生產(chǎn)管理級、窯前生產(chǎn)操作級 、現(xiàn)場控制級。
1、 車間生產(chǎn)管理級
面向生產(chǎn)管理人員,使用微軟的SQL 2000作為數(shù)據(jù)服務器,對生產(chǎn)中的各種數(shù)據(jù)進行存儲、管理、產(chǎn)生各種生產(chǎn)報表。
2、 窯前生產(chǎn)操作級
面向生產(chǎn)操作人員,由兩套工業(yè)控制計算機作為HMI,在HMI的監(jiān)控畫面上顯示各種設備的工況參數(shù),并通過HMI來對生產(chǎn)過程進行控制調(diào)節(jié)。根據(jù)生產(chǎn)情況可選擇半自動、全自動工作模式。當生產(chǎn)中出現(xiàn)異常時,在HMI上顯示報警信息。正常情況下,兩臺HMI分別監(jiān)控兩座豎窯的情況,在一個HMI出現(xiàn)問題時,可互為冗余,確保生產(chǎn)的正常進行。
3、現(xiàn)場控制級
面向生產(chǎn)過程,由過程控制器以及現(xiàn)場智能I/O處理器、各種模板構(gòu)成,為基礎測控級。完成生產(chǎn)現(xiàn)場大量壓力、溫度、流量的采集和處理,對生產(chǎn)過程進行控制。自動控制系統(tǒng)通過對由振動給料篩、板鏈式提升機、電子秤量斗、單斗提升機,拖板出料機、卸料閘板、振動給料機構(gòu)成的豎窯篩選、加料、卸料系統(tǒng)的自動控制,實現(xiàn)原料的篩選、加料、卸料的自動化。在出料過程中為保證石灰豎窯的密閉型,必須確保上下卸料閘板只有一個同時處于開啟狀態(tài)。煤氣加壓機、助燃風機、冷卻風機是變頻器控制下的羅茨風機,通過對煤氣壓力、助燃空氣壓力、冷卻空氣壓力的PID調(diào)節(jié),達到恒壓控制的要求?刂葡
統(tǒng)不間斷的對煤氣壓力進行監(jiān)視,當出現(xiàn)煤氣壓力過低,危及到生產(chǎn)的安全進行時,立即自動切斷煤氣截止閥。按照工藝要求窯頂廢氣壓力必須控制在-0.2Kpa到+0.2Kpa的允許范圍內(nèi),控制系統(tǒng)通過對引風機入口閥開口度的PID調(diào)節(jié),達到設計要求?刂葡到y(tǒng)還包括除塵、液壓站、帶式輸送機、刮板機、以及各種電動閥門的控制!
二、系統(tǒng)硬件選型及特點
為了滿足以上的設計要求,在本項目中我們選擇了美國OPTO22公司推出的基于以態(tài)網(wǎng)的過程自動化控制器SNAP-PAC-S1。
SNAP-PAC-S1過程控制器CPU為主頻266MHz、32位、帶浮點協(xié)處理器,內(nèi)存為32M的RAM、8M電池后備RAM、16M的Flash EEPROM,提供強大的處理能力和運算功能。PAC控制器可以同時運行32個任務,現(xiàn)場智能I/O單元完成PID功能,適應實時工業(yè)控制、遠程監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集的要求。能夠處理多種自動控制任務,包括開關量、模擬量、串行數(shù)據(jù)處理、PID調(diào)節(jié)。PAC控制器有支持多種通訊協(xié)議,帶有2個RS-232接口、1個RS-485接口。
PAC-S1控制器帶有兩個獨立的10/100M自適應Ethernet網(wǎng)絡接口,通過軟件配置及可以實現(xiàn)控制器、智能I/O處理器的冗余,也可以通過網(wǎng)絡分段的辦法把控制網(wǎng)絡和生產(chǎn)管理網(wǎng)絡可靠隔離。
由于本項目使用的開關量I/O點比較多,開關量選擇的是32通道輸入模塊SNAP-IDC32和32通道輸出模塊SNAP-ODC32,以及配套的信號轉(zhuǎn)接板SNAP-IDC-HDB和SANP-ODC-HDB。根據(jù)工藝的需要智能I/O處理器選擇了帶PID調(diào)節(jié)的SNAP-B3000-ENET。
本系統(tǒng)選用的硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)網(wǎng)絡配置圖如下所示:
控制系統(tǒng)共有輸入、輸出信號近800點,其中包括開關量輸入/輸出信號、4-20mA輸入/輸出信號熱電偶、熱電阻信號。
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2、ioDisplay是OPTO22在Windows操作系統(tǒng)下的人機接口、報警、趨勢軟件開發(fā)工具,與Opto22運行在SNAP系列控制器上的ioControl控制策略共同工作。讓你很容易的創(chuàng)建圖形化操作界面,去監(jiān)視、操作、管理運行在Opto22工業(yè)控制器上的應 用程序。能夠及時顯示控制器上的實時信息,通過設置報警點去監(jiān)視關鍵量的變化,使用趨勢圖來反應相應量的變化趨勢 。ioDisplay共享ioControl的變量數(shù)據(jù)庫,在ioControl定義的內(nèi)部、外部變量可以直接使用?梢愿鶕(jù)不同的用戶設定不同的權(quán)限,可以很方便進行管理!
在本項目的 HMI中包括如下的功能:
豎窯加料出料監(jiān)控畫面
豎窯煅燒監(jiān)控畫面
豎窯除塵系統(tǒng)監(jiān)控畫面
原料、成品輸送監(jiān)控畫面
報警、趨勢圖畫面

四、總結(jié)
通過SNAP PAC控制器在石灰窯自動控制系統(tǒng)應用,加深了對PAC系統(tǒng)的理解。提高了生產(chǎn)的自動化水平,在減輕勞動強度的基礎上,大大提高了生產(chǎn)效率。