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PLC技術(shù)資料
    三菱FX2N系列PLC對(duì)T68鏜床的改造
    發(fā)布者:用戶投稿  發(fā)布時(shí)間:2008/5/6 16:57:44
    0、前言

        鏜床是冷加工中使用比較普遍的設(shè)備它主要用于加工精度、光潔度要求較高的孔以及各孔間的距離要求較為精確的零件(如一些箱體零件),屬于精密機(jī)床。T68鏜床是應(yīng)用最廣泛的一種,其原控制電路為繼電器控制,接觸觸點(diǎn)多、線路復(fù)雜、故障多、操作人員維修任務(wù)較大。針對(duì)這種情況,我們用PLC控制改造其繼電器控制電路,克服了以上缺點(diǎn),降低了設(shè)備故障率,提高了設(shè)備使用效率,運(yùn)行效果良好。

        1、改造方案的確定

        1.1 原鏜床的工藝加工方法不變;

        1.2  在保留主電路的原有元件的基礎(chǔ)上,不改變?cè)刂葡到y(tǒng)電氣操作方法;

        1.3 電氣控制系統(tǒng)控制元件(包括按鈕、行程開(kāi)關(guān)、熱繼電瑞、接觸器),作用與原電氣線路相同;

        1.4 主軸和進(jìn)給起動(dòng)、制動(dòng)、低速、高速和變速?zèng)_動(dòng)的操作方法不變;

        1.5  改造原繼電器控制中的硬件接線,改為PLC編程實(shí)現(xiàn)。

        2、利用三菱FX2N-48MR PLC對(duì)T68鏜床的改造

        2.1 主電路

        T68鏜床有2臺(tái)電動(dòng)機(jī),主軸電機(jī)M1拖動(dòng)主軸的旋轉(zhuǎn)和工作進(jìn)給,M2電動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)工作臺(tái)的快移,M1電動(dòng)機(jī)是雙速電動(dòng)機(jī),低速是△接法,高速是YY按法,主軸旋轉(zhuǎn)和進(jìn)給都由齒輪變速,停車時(shí)采用了反接制動(dòng),主軸和進(jìn)給的齒輪變速采用了斷續(xù)自動(dòng)低速?zèng)_動(dòng)。T68鏜床的主電路如圖1。

      2.2  T68鏜床PLC改造I/O分配圖(圖2)。

      2.3 T68鏜床PLC改造梯形圖(圖3)。

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       3、改造后T68鏜床的PLC調(diào)試過(guò)程

        3.1  M1的正轉(zhuǎn)連續(xù)控制

        主軸變速桿SQ1壓下:X5置1,進(jìn)給變速桿SQ3壓下:X7置1。

        3.1.1 正轉(zhuǎn)低速起動(dòng)

        主軸變速手柄—低速—SQ不受壓—X11置O。

        按下正轉(zhuǎn)起動(dòng)按鈕SB2—X1置1—M0置1自  鎖—Y2、M3、Y0、M2、Y3置l—KM1、KM3、KM4得電—  M1接成△低速全壓起動(dòng)—n↑—KS1(X15創(chuàng)作)—為  反接制動(dòng)作準(zhǔn)備。

        3.1.2正轉(zhuǎn)低速停車:反接制動(dòng)

        按停車按鈕SB1—X0閉合—M3、Y0、Y3置0—  KM1、KM4失電—同時(shí)Y1、M2、Y3得電置1—KM2、KM4得電—M1串電陰R進(jìn)行反接制動(dòng)—n↓—KS1復(fù)位—X15斷開(kāi)—Y1、M2、M3復(fù)位置0—KM4失電—M1停車結(jié)束。

        3.1.3   M1正轉(zhuǎn)高速起動(dòng)

        主軸變速手柄—高速—SQ受壓—X11置1。

        控制過(guò)程同低速類似,按下SB2—X1置1—M0、M2、M3、YO、Y3置1,由于X11置1,使得T0開(kāi)始延時(shí)—KM1、KM3、KM4得電—M1接成△低速全壓起動(dòng)—延時(shí)3 s—T0動(dòng)作—Y3復(fù)討,T1延時(shí)0.5 s,Y4置l—KM4失電—KM5得電—M1接成YY高速運(yùn)行—n↑—KS1(X15)動(dòng)作—為反接制動(dòng)作準(zhǔn)備。

        3.1.4 正轉(zhuǎn)高速停車

        同正轉(zhuǎn)低速停車類似,采用的是低速反接制動(dòng)。

        3.2  M1 的反轉(zhuǎn)控制

        同正轉(zhuǎn)低速控制類似,利用SB3、M1、Y2、M5、Y1、M2、Y3、Y4、KS2 來(lái)控制實(shí)現(xiàn)。

        3.3 M1的點(diǎn)動(dòng)控制

        止轉(zhuǎn)點(diǎn)動(dòng):按SB4—X3置l—M3、YO、M2、Y3置1—KM1、KM4 得電—M1接成△串電阻低速點(diǎn)動(dòng)。

        反轉(zhuǎn)點(diǎn)動(dòng)按SB5實(shí)現(xiàn)。

        3.4 主運(yùn)動(dòng)的變速控制

        主軸變速SQ1:變速完畢,嚙合好受壓—X5置l;SQ2:變速過(guò)程中,發(fā)生頂齒受壓—X6置1。

        主軸變速操作手柄拉出—SQ1復(fù)位—X5置0—若正轉(zhuǎn)狀態(tài)—反接制動(dòng)停車—調(diào)變速盤至所需速度—將操作手柄推回原位、若發(fā)生頂齒現(xiàn)象,則進(jìn)行變速?zèng)_動(dòng):SQ2受壓—X6置l—M2、M4、Y0、Y3置l—Y1、N2、Y3置1—kM2、KM4得電—M1進(jìn)行反接制動(dòng)—n↓—速度下降至1OO r/min—KS1復(fù)位—X15置0—K—KM2失電,KM1得電—M1起動(dòng)n↑—制動(dòng)n↓—起動(dòng)—制動(dòng)……故M1被間歇地起動(dòng)、制動(dòng)—直至齒輪嚙合好—手柄推上后—壓SQ1,SQ2復(fù)位,切斷沖動(dòng)回路。變速?zèng)_動(dòng)過(guò)程結(jié)束。

        3.5 進(jìn)給變速

        由SQ3、SQ4控制,控制過(guò)程同主軸變速。

        3.6 鏜頭架、工作臺(tái)的快移

        由快移操作手柄控制,通過(guò)SQ7、SQ8即X13、X14控制M2的正反轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)。

        4、結(jié)束語(yǔ)

        將以上設(shè)計(jì)好的PLC程序輸入到FX2N-48MR主機(jī)以后,連接好輸入輸出分配和主電路,按照以上的步驟進(jìn)行調(diào)試,調(diào)試過(guò)程全部通過(guò),完全滿足T68鏜床的控制要求。

        T68鏜床原繼電器電路經(jīng)三菱FX2N系列PLC改造后,雖然PLC一次性投資較大,但改造后的設(shè)備大大降低了運(yùn)行的故障率,提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和效率,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了日常維護(hù)成本,并可避免出現(xiàn)因誤操作而引起的事故。改造后設(shè)備經(jīng)使用運(yùn)行,結(jié)果表明效果非常好。

     


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