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PLC技術資料
    PLC在步進電機控制中的應用
    發(fā)布者:用戶投稿  發(fā)布時間:2008/5/11 21:08:02
    摘要:本文介紹了西門子S7-200系列PLC在步進電機轉(zhuǎn)動中的一種控制方法,并通過實例詳細說明了這種方法的具體操作步驟。
    關鍵字:PLC 步進電機 位置控制向?qū)?nbsp;脈沖 運動包絡

    Abstract: This paper introduces a controlling method for STEP-MOTOR, and in this method Siemens S7-200 PLC is applied. Particularly, the paper illustrates the operating procedure of this method by a concrete example.
    Keywords: PLC; STEP-MOTOR; Position-controlling Wizard; Pulse; Motion Profile

    0 前言
        PLC是一種以微處理器為基礎,綜合了現(xiàn)代計算機技術、自動化技術和通信技術發(fā)展起來的一種通用的工業(yè)自動化裝置。由于它具有體積小、功能強、程序設計簡單,以及維護方便等優(yōu)點,特別是PLC適應惡劣的工業(yè)環(huán)境的能力和高可靠性,使其應用越來越廣泛。但是由于我國的PLC技術教育落后,許多高校畢業(yè)生,甚至一些現(xiàn)場工程技術人員對PLC的知識也相當缺乏[1]。

        步進電機是工業(yè)自動化過程當中經(jīng)常用到的一種控制傳動機構(gòu),它是通過接受輸入脈沖,然后每個脈沖轉(zhuǎn)動一定的步距(角度)來完成對執(zhí)行機構(gòu)的控制傳動的。使用PLC可以通過特殊功能存儲器(SM)或者增加EM253位控模塊來控制步進電機,但是使用SM需要熟悉每一位的意義,而且編程煩瑣。如果為PLC增加功能擴展模塊,無疑會增加產(chǎn)品成本。鑒于這些原因并結(jié)合本人的實踐經(jīng)驗,本文利用STEP 7-Micro/WIN 位置控制向?qū)韺崿F(xiàn)應用PLC控制步進電機的運動功能。

    1 操作步驟[2]
        使用STEP 7——Micro/WIN位置控制向?qū),為線性脈沖串輸出(PTO)操作組態(tài)一個內(nèi)置輸出。啟動位置控制向?qū),可以點擊瀏覽條中的向?qū)D標,然后雙擊PTO/PWM圖標,或者選擇菜單命令工具→位置控制向?qū)А?BR>(1)在位置控制向?qū)υ捒蛑羞x擇“配置S7-200 PLC內(nèi)置PTO/PWM操作”。
    (2)選擇Q0.0或Q0.1,組態(tài)作為PTO的輸出。
    (3)從下拉對話框中選擇“線性脈沖串輸出(PTO)”。
    (4)若想監(jiān)視PTO產(chǎn)生的脈沖數(shù)目,點擊復選框選擇使用高速計數(shù)器。
    (5)在對應的編輯框中輸入最高電機速度(MAX_SPEED)和電機的啟動/停止速度(SS_SPEED)的數(shù)值。
    (6)在對應的編輯框中輸入加速和減速時間。
    (7)在移動包絡定義界面,點擊新包絡按鈕允許定義包絡,并選擇所需的操作模式。
    a)對于相對位置包絡:
    輸入目標速度和脈沖數(shù)。然后,可以點擊“繪制包絡”按鈕,查看移動的圖形描述。
    若需要多個步,點擊“新步”按鈕并按要求輸入步信息。
    b)對于單速連續(xù)轉(zhuǎn)動:
    在編輯框中輸入目標速度的數(shù)值。
    若想終止單速連續(xù)轉(zhuǎn)動,點擊子程序編程復選框,并輸入停止事件后的移動脈沖數(shù)。
    (8)根據(jù)移動的需要,可以定義多個包絡和多個步。
    (9)選擇完成結(jié)束向?qū)А?/P>

    2 應用實例
        本例通過PLC控制步進電機在車輪自動超聲探傷中的應用,進一步說明利用STEP 7-Micro/WIN 位置控制向?qū)韺崿F(xiàn)利用PLC控制步進電機的具體操作過程。

        車輪自動超聲探傷系統(tǒng)是利用車輪在探傷架上的轉(zhuǎn)動,通過超聲波來實現(xiàn)對車輪內(nèi)部缺陷的檢測,其中車輪的轉(zhuǎn)動是由步進電機通過減速箱來實現(xiàn)驅(qū)動的。整個系統(tǒng)機械部分的運動由下位機(PLC)來控制,如圖1。

     
    圖1 機械系統(tǒng)運動原理       圖2 上位機與下位機的通信

        為了保證探傷的準確性,一般需要兩組探頭同時檢測分別對車輪的踏面以及內(nèi)側(cè)面。當這兩組探頭分別接觸到車輪的踏面和內(nèi)側(cè)面后,PLC會收到這兩組探頭的行程開關發(fā)出的探頭到位信號,此時由下位機向上位機(工控機)上傳“準備好”信號。在上位機收到“準備好”信號后,可以向下位機發(fā)送“探傷開始”的信號了,下位機收到該信號后,立即向步進電機發(fā)送脈沖,車輪開始轉(zhuǎn)動,探傷工作開始了,如圖2所示,其中上位機與下位機是采用自由口方式進行通信的。

        在這個過程中,利用位置控制向?qū)Σ竭M電機的配置非常重要,合理的配置能夠增加探傷系統(tǒng)的靈敏度,不合理的配置會增加探傷工作的困難,甚至有可能燒壞電機。

        在該應用中,配置向?qū)У那八膫操作步驟中一般采用默認設置即可。在操作步驟(5)中,MAX_SPEED的設置應該在電機力矩的最大范圍內(nèi),驅(qū)動負載所需的力矩由摩擦力、慣性以及加速/減速時間決定,在這里設為400。對SS_SPEED的設置不能太大,太大就會造成電機失步,但是如果太小就會在電機啟動時產(chǎn)生顫抖或者振動,在此設為100。具體應用要根據(jù)不同的電機使用說明書來設置。最低電機速度(MIN_SPEED)系統(tǒng)默認等于SS_SPEED。MAX_SPEED、SS_SPEED和MIN_SPEED的關系如圖3所示。

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    圖3  最大、最小和開始/停止速度

        在步驟(6)中可以設置加速時間(ACCEL_TIME)和減速時間(DECEL_TIME),如圖4所示。在該系統(tǒng)中,探傷主要是在電機勻速轉(zhuǎn)動時工作的,所以加速與減速時間越小越有利于探傷工作,但是時間太小會影響步進電機的使用壽命,在此加速時間設為1000,減速時間設為500。
     


    圖4 加速時間和減速時間

        在步驟(7)中,由于步進電機本身存在加速與減速時間,所以我們選擇建立相對位置包絡。并且探傷系統(tǒng)不需要中間變速度,所以只需要輸入希望的步0信息。在該系統(tǒng)中,我們希望的目標速度為150(介于MAX_SPEED和MIN_SPEED之間)。假設α為步進電機一步轉(zhuǎn)過的角度,θ為步進電機總共需要轉(zhuǎn)的角度,ψ為步進電機需要的總脈沖數(shù),φ為車輪總共轉(zhuǎn)過的角度,n為減速箱的傳動比,于是計算包絡總位移(即步進電機需要的總脈沖數(shù))的公式為
    ψ=θ/α=nφ/α            (1)

        由于步進電機存在開始時加速和結(jié)束時減速兩個無法克服的過程,所以在這兩個過程中可能存在漏探或誤探,于是在探傷過程中規(guī)定,車輪至少應轉(zhuǎn)1.25圈,即450°。在該系統(tǒng)中,n=60,α=0.72°(即每轉(zhuǎn)細分數(shù)為500步),因此由公式(1)可以推出ψ=37500。繪制的包絡如圖5所示。

    相對位置模式下的包絡 
    圖5 相對位置模式下的包絡

        然后選擇一個大小合適且未使用的V存儲區(qū)來保存配置和包絡信息,最后向?qū)鶕?jù)剛才的配置生成PTO0_CTRL、PTO0_MAN和PTO0_RUN三個項目組件,用戶可以在自己編寫的程序中調(diào)用這些組件。其中:PTO0_CTRL指令是用于在手動模式下初始化步進電機;PTO0_MAN指令是用于手動模式控制線性

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    PTO,在手動模式中,可以使用不同的速度操作PTO,如圖6;PTO0_RUN指令用于命令線性PTO操作執(zhí)行在向?qū)渲弥兄付ǖ倪\動包絡,如圖7。
     

    PTO0_MAN指令應用
    圖6 PTO0_MAN指令應用

    PTO0_RUN指令應用
    圖7 PTO0_RUN指令應用


     
         至此,利用位置控制向?qū)Σ竭M電機的配置已經(jīng)完成。

    3 結(jié)論
        通過上面的例子可以看出,本文介紹的利用STEP 7-Micro/WIN 位置控制向?qū)韺崿F(xiàn)PLC對步進電機的控制,操作簡單,而且不用增加功能擴展模塊,降低了產(chǎn)品成本,是非常值得在PLC應用中嘗試的。

    參考文獻
    [1]劉洪濤 黃海.PLC應用開發(fā)從基礎到實踐[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007.
    [2]西門子(中國)有限公司.SIMATIC S7-200可編程控制器系統(tǒng)手冊[Z].2005.

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